桩基大型溶洞处理总结?

桩基大型溶洞处理总结有哪些内容?下面仲达咨询招投标老师为大家解答,供大家参考。

一、桩基概述

广清高速公路连接线主高架桥97#-A桩基设计直径200cm,设计桩长43.7m,混凝土标号C25。

二、地质情况

根据地勘报告资料,本桩地层自上而下依次为素填土、耕土、淤泥、粘土、全风化粉砂质页岩、全风化碳质页岩、溶洞、微风化碳质灰岩、溶洞、微风化碳质灰岩、微风化碳质灰岩、溶洞、微风化碳质灰岩、微风化碳质灰岩。桩内有四层溶洞,呈串珠状分布,上部三个溶洞较小,分别为0.8m、1.2m和1.2m,底部溶洞高度为9.1m,四层溶洞总高度为12.3m,溶洞均为软塑粘土充填。

三、施工方案的确定

鉴于该桩溶洞面积大,呈串珠状分布,施工技术难度大,且该工程为市重点工程,我司严格控制质量,确保工程进度,确保施工安全,因此我司将该桩作为重中之重,按照设计要求进行相关施工监控。专门组织全体技术人员讨论研究方案,学习溶洞处理知识。根据该桩溶洞情况,溶洞完全被流塑粘土充填,溶洞较深。最后决定先用冲击钻和抛掷充填材料的方法处理溶洞,再考虑下放钢护筒的方案。

四、施工前的准备

1,人员组织

项目部专门组织相关技术人员研究溶洞处理措施,并成立了溶洞处理应急小组。施工现场安排4名技术人员分两班24小时值班,发现问题及时汇报。项目部还组织桩基队钻机队长学习溶洞处理知识,让他们对溶洞处理心中有数。总之,在人员组织方面,分工明确,职责分明。

2、材料准备

片石100m3,粘土20m3,水泥10T,200个编织袋,钢护筒30m。

3、机械设备

一台40型装载机,一台16T和10小型漏斗车起重机。

五、施工过程控制

护筒顶标高为11.005m,设计孔底标高为-35.5m,钻孔深度应为46.505m,采用冲击钻孔成孔,钻头直径为2.10m(加大钻头直径,使孔径不小于2.1m,为下放钢护筒做准备,钢护筒。该桩于6月65438+10月1日钻孔,于6月16日穿过最后一个溶洞,钻孔深度为40.1m。

上部软地层厚9.29米,钻井速度快。泥浆呈灰黑色,有臭味。上面两个洞比较小,分别为0.8m和1.2m,间距只有10cm,两个洞基本连成一体。当钻头钻至溶洞顶层顶板以上0.6m时,向孔内抛入0.5m高的片石,以平衡钻头,防止钻穿溶洞时发生井斜。行程控制在0.8m,冲击平稳。仔细观察,钻头穿入洞穴后,钢丝绳不摆动,孔位不偏移。钻进洞穴后,没有漏浆,钻头进尺略有增加。为保证固壁良好,孔内放入片石1.5m,钻孔小冲程0.6m,钻至1m后,再次放入片石1.5m,其中混有粘土,钻孔进尺较小,故冲程增至1m,钻孔过程中未出现异常现象。在溶洞钻孔时,泥浆比重为1.6。

第二、三溶洞之间,有一层5.4m的风化碳质灰岩,坚硬缓慢,钻头损坏严重。我部及时对钻头(质量4000Kg)进行了调整和修改,更换为7000Kg的原钻头。第三层溶洞破碎后,未发现漏浆现象。由于该层溶洞较小高度仅为1.2m,钻头破顶后立即将片石1.5m放入孔内,以0.6m左右的小冲程反复击碎,以固定井壁。钻孔过程中无异常。

第四层洞穴最大,洞穴高度为9.1m,洞穴位置在孔深31m至40.1m之间。钻头进入洞穴后,长度增加。泥浆稍有漏失,于是提出钻头,将片石和粘土放入孔中,厚度为1.5m,然后用0.6m的冲程将其打碎..进尺1m后,泥浆逐渐由灰黑色变为黄褐色。根据地勘报告,所有洞穴均为黄褐色粘土填充,实际地层与设计相符。由于该层溶洞较大,抛出的片石多为大直径片石,大小为25 ~ 40厘米。溶洞内未发现大量漏浆,粘土未装袋抛掷,而是混在片石中。在该溶洞的处理中,采用了每次钻孔在1.5m处用片石和粘土重复钻孔的方法。溶洞内泥浆比重始终控制在1.6以上。施工过程中,由于钻头质量较高,钻机主机出现了一点小故障,中间有一段时间。9.1m溶洞处理历时5天。

四层溶洞处理时,泥浆比重都在1.6以上,泥浆没有用水稀释,只是不断循环,浓度很高。

第六,治疗效果

该桩钻穿最后一层溶洞用时16天,钻孔深度为40.1m。溶洞处理历时7天,溶洞处理总高度为12.3m,抛掷片石和粘土75m3,抛掷粘土18m3。钻进过程中无塌孔、吸钻、埋钻、卡钻现象。钻头上下活动自如,无井斜、缩径现象。

七、混凝土浇筑

混凝土采用垂直导管法浇筑,采用商品混凝土,并派实验人员到混凝土生产厂家进行质量控制,根据浇筑情况随时调整混凝土的性能,更好地满足施工需要。现场专业工程师根据地质情况控制注浆进度和埋管深度,确保成桩质量。向洞内灌注时,要保持较大的埋深,防止混凝土压坏护壁后突然下沉,造成断桩。施工过程中,保持导管埋深不小于5m,且不出现混凝土面下降。但灌注入洞时,混凝土面上升较慢,特别是孔深35m~33m时,每上升1m约需8m3混凝土,混凝土浪费严重。但沸腾正常,下料顺畅。浇筑后,混凝土体积比设计体积多60m3。

八、经验和体会

1.为了防止溶洞顶板岩石厚度和硬度不均匀而出现斜孔,除了用毛石充填的平衡钻头外,还可以用质量较高的钻头进行处理。

2.溶洞处理时,稍微放慢速度或停一段时间,可促进片石和粘土固结加固墙体。

3.用抛填物处理有充填物的溶洞是可行的,但为了避免缩孔,可以用大块的片石。

4.洞内泥浆浓度要大,比重不能小于1.6。

5、如孔内泥浆没有大量流失,粘土可以不装袋。

6.由于溶洞是流塑粘土,即使孔内没有漏浆,为了增加泥浆浓度,增加固壁的牢固性,也要按3:1的比例加入片状粘土。

7.在处理漏浆或到达溶洞无漏浆的位置时,应将毛石和粘土投入孔内固定孔壁,小行程反复捣碎毛石,使毛石充分挤入孔壁,粘土充分填满毛石空隙,避免混凝土灌注过多,保证成桩质量。

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