跪求论文提纲《焦化废水处理技术及发展前景》
1,废水质量
本项目现有一套处理能力为200m3/d的处理装置,需要进行改造。此外,还将增加急需投产的二期工程,新建一套废水处理装置,废水处理能力为200m3/d,废水总量为400m3/d..
表-1焦化废水水质(单位:毫克/升)
2.水质排放要求
根据《上海市污水综合排放标准》的二级标准,废水处理后要达到的排放标准见表-2:
表-2废水处理排放标准(除温度和pH外,其余单位为毫克/升)
(二)废水处理工艺
1,流程
本次改扩建工程包括原系统改造和新建两部分。根据上海焦化有限公司污水处理的成果,结合原有污水处理工艺,新扩建工程采用A1-A2-O生物膜工艺。
尽量不改变现有污水处理设施的功能和结构,充分利用现有污水处理构筑物的处理能力,对旧系统进行改造,在原有A/O系统的基础上增加一个厌氧酸化池,即改为A1-A2-O生化系统。新建生化系统A1-A2-O,每个系统承担一半的处理水。
整个污水处理改扩建工程工艺流程图(略)
2.工艺流程描述
(1)各车间的生产废水和生活废水统一进入调节池。调节池的主要作用是平衡废水的质和量,保证后续生化处理设施的稳定性。由于废水中的磷含量很少,所以在调节池中加入磷营养盐,提供微生物所需的营养物质。
(2)调节池的废水通过两台泵分别提升至新老生化系统A1-A2-O。在生化处理系统中,废水的降解过程如下:
A.焦化废水首先进入厌氧酸化段。在该段中,废水中的苯酚、二甲酚、喹啉、异喹啉、吲哚、吡啶等杂环化合物得到了很大的转化或去除,厌氧酸化段的设置非常有利于复杂有机物的转化和去除。因此,厌氧酸化后的废水水质得到了改善,废水的可生化性较原水有所提高,为后续反硝化阶段提供了更有效的碳源。
B.反硝化反应主要在缺氧段进行,酸化段的废水进入缺氧段,同时好氧段处理后的出水部分回流至缺氧段,为缺氧段提供硝态氮。此外,由于焦化废水中缺乏反硝化碳源,需在缺氧池中加入甲醇作为补充碳源。
经过缺氧段处理后,硝酸盐氮转化为氮气,达到脱氮的目的。同时废水中大部分有机物被去除,使得废水进入好氧段,COD较低,非常有利于好氧段的硝化反应。
c、废水经过缺氧段处理后进入好氧段。在好氧阶段,废水含有较高的氨氮和较低的COD。所以硝化反应主要在这里进行,好氧段需要加入苏打溶液,提供硝化反应所需的碱度。废水经过好氧段处理后,氨氮基本可以转化为硝态氮(硝态氮返回缺氧段后可以有效脱氮,最终在缺氧段转化为氮气),同时有机物进一步降解,使最终出水COD达标。
(3)废水经生化系统处理后,通过混凝沉淀池与污泥分离,在混凝部分投加聚铁,改善沉淀污泥的沉降性能,进一步降低出水COD。
二沉池出水接入“北排”管网。
(4)二沉池排出的剩余污泥定期排入污泥浓缩池进行浓缩和稳定化处理,浓缩池的上清液回流至调节池进一步处理,浓缩池的污泥排入污泥储槽,污泥定期由污泥脱水机脱水。脱水前应加入PAM与污泥反应絮凝,提高污泥脱水效率。
污泥脱水,然后运输处理。
4.工艺条件
(1)控制进水的水质和水量。
根据焦化废水水质水量的原始统计数据,以及设计方案的规定,进入污水处理系统的废水水质水量必须达到设计要求。
(2)废水预处理
为了减轻后续生化处理的负荷,降低有毒物质的冲击负荷,稳定后续生化处理的效果,有利于运行管理,废水在进入系统前需要进行预处理。
A.控制进水的COD含量。
进水COD波动过大会对系统运行产生很大影响。因此,根据设计要求,进水COD应严格控制在设计要求之内。
B.控制进水温度
来自老厂区的5 #、6 #焦炉的终冷废水、蒸氨废水、蒸氨废水,由于水温较高,需通过板式冷凝器和雾化冷却器冷却至38℃以下后排入调节池。
C.控制给水的含油量。
煤气冷凝废水和不同溪流的浊水经过重力隔油和气浮处理(含油量低于30mg/L),使含油量低于影响微生物正常生长的浓度,然后排入调节池。
D.还原氨氮
部分蒸氨废水先通过焦化有限公司固定氨分解装置,其氨氮浓度由800 mg/L降至250 mg/L,再排入调节池。
E.降低灰分含量
“三联供”的废水由于含灰量高,需要经过沉淀和清灰后才能排入调节池。
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