抽油机永磁电机存在的问题及应用效果
关键词:永磁电机;功率因数;反电动势点
1永磁电机的应用现状
胜利油田孤东采油厂于2002年6月5日至10月进行了抽油机井自动调压变压器永磁电机技术试验。该技术从整个机械生产系统出发,用系统的概念对从变压器、控制柜到电机的整个机械油井驱动系统进行优化设计,用22-30kW小功率永磁电机替代普通Y系列37-55kW电机。2002年使用永磁电机65438台,自动调压变压器97台,平均单井日节电42kWh,系统效率提高3.5%,单井变压器容量减少18 30k va。截至2008年底,* * *已推广应用永磁电机500多台,平均单井电机功率由46.6kW下降到32.5kW,单井功率因数由0.562提高到0.905,单井变压器容量减少18 kVA。
永磁电机的使用也存在一些问题。部分永磁电机的功率因数过低,甚至低于0.3,明显小于额定值,给充分发挥永磁电机的节电效果带来了一定的影响。孤东采油厂能源管理站决定针对该问题进行现场调整试验。
永磁电机应用中的问题分析
2.1空载反电动势和临界反电动势
2.1.1空载反电动势
每个永磁同步电机都有不同的空载反电动势。同速永磁同步电机的轴相互连接,一个定子接三相交流电。当达到同步转速时,测试另一台被拖动电机定子的开路电压称为空载反电动势。
2.1.2临界反电动势
在一定负载下,连续调节永磁同步电机定子电压,用FLUK43B功率分析仪测试永磁同步电机瞬时无功功率,用万用表测试电压。当FLUK43B测得的无功功率既没有显示“C”(容性无功功率),也没有显示“L”(感性无功功率)时,对应的定子电压就是负载下的临界反电动势,此时的无功功率很小(见表1)
表1 30kW 8极380V永磁同步电动机不同电压下对应不同负载率的功率因数
注:“+”代表感性无功功率;"-"-代表容性无功功率;永磁同步电机空载反电动势实测值为391.5V;;当测量的负载率为40%时,临界反电动势为383.5V。
2.2负载率和定子电压对功率因数(无功功率)的影响
对于不同额定电压(380V、660V、1140V)、不同额定功率(22 kW、30 kW)、不同转速(750RPM、1000RPM)的12永磁同步电动机,对应的负载率是不同的。
3永磁电机反电动势点调整测试
3.1测试目的
该试验有两个目的:一是确定永磁电机功率因数与电压的关系;二是确定永磁电机的反电动势点。
3.2现场调整和测试
2010年4月5日,孤东采油厂技术质量安全监督中心能源管理站对GO2-21-55、GO2-23-59两口机采井进行了永磁电机功率因数调整试验(两口井主要参数见表2)。测试当天,我们测试了两口井,并记录了测试数据(测试结果见表3)。
表2 Go2-21-55井和GO2-23-59井主要参数
表3 Go2-21-55井和GO2-23-59井电性参数测试数据
从表3可以看出:
(1)当定子电压高于永磁同步电机的临界反电动势时,其感性无功功率作为感性功率因数运行;当定子电压低于永磁同步电机的临界反电动势时,永磁同步电机的容性无功功率作为容性功率因数运行。
(2)当外置永磁同步电机的定子电压等于或近似等于其临界反电动势时,电机的无功功率最小,功率因数最高。
(3)当负载率较低时,功率因数随着外加定子电压偏离临界反电动势的增加而降低,定子电压偏离临界反电动势越多,功率因数降低越多。
(4)随着负荷率的增加,电压变化对功率因数的影响逐渐减弱,当负荷率大于40%时,电压变化对功率因数的影响很小。
(5)定子电压一定时,电机的负载率越低,功率因数越低。
(6)电机空载临界反电动势近似等于空载反电动势。随着负载的增加,临界反电动势逐渐减小,在抽油机工况下,临界反电动势减小约2.5%Ue。
GO2-21-55井是S11的三档变压器。我们先后在GO2-21-55井进行了三次调压试验(试验结果见表4)。结果表明,当电压调到416V三档时,最高功率因数为0.9655。
表4 Go2-21-55井测试表
当天测试过程中GO2-23-59井电压过高,最低电压440V V,原变压器只有三档,达不到预定电压。后来联系电机厂家,于4月11更换了七档变压器,并扩大了调压范围,现场进行了第二次试验。更换变压器后,GO2-23-59井进行了六次调压试验(试验结果见表5)。测试结果表明,变压器调至393V三档时,电机最高功率因数为0.955,有功功率为4.02kW,无功功率为- 0.87kvar
表5 Go2-23-59井测试表
两口井调整后的测试数据见表6。
表6 Go2-21-55井和GO2-23-59井调整后的测试数据
3.3测试结论
现场测试结果表明,在相同的工作条件下,永磁电机的功率因数与电压密切相关。变压器输出电压过低时,无功功率为负,此时电机为容性,功率因数低于0.9(额定值)。电压过高时,无功功率为正,此时电机为感性,功率因数也低于0.9(额定值)。当某一固定电压时,无功功率趋近于零,功率因数为1,电机达到理想运行状态,功率效率最高,损耗最小。此时电压等于电机的反电动势点。
从表5可以看出,GO2-21-55井反电动势点略低于416V,GO2-23-59井反电动势点略高于393V。由于变压器档位少,电压调整不够,无法准确调试两口井的反电动势点。
由于这两口油井存在间歇产油,因此在调整过程中油井有功功率变化不规律,没有明显的下降趋势。但据研究,随着永磁电机功率的增加,电机效率也相应提高,调整应该有一定的节电效果。
当电机的工作电压过高或过低时,不仅影响电机的功率因数,还会使电机因电压过高而过热,从而缩短电机的使用寿命,降低电机的运行效率。调整电动机的功率因数后,不仅提高了线路的功率因数,降低了网损,而且提高了电动机的效率,延长了其使用寿命。
4推广应用
2010年4月起,全厂测试永磁电机临界反电动势值并进行励磁调压,确保电压值在临界反电动势点附近,提高功率因数。* * *调整256台永磁电机,单井日均节电8.1kWh,单井平均功率因数提高0.107。总计256口油井永磁电机日节电2073.6 kWh,年节电41.62万元。
5.一些结论。
(1)确保以容性功率因数运行。根据电机铭牌上标注的空载反电动势,调整变压器的输出电压,使电压值低于空载反电动势的2.5%左右,最好以现场实测的高容性功率因数运行电机。这一特性在抽油机中尤为重要。1变压器驱动1电动机时,电动机的容性无功和变压器的感性无功相互补偿,可使变压器的一次功率因数大于0.90。1变压器驱动多台电动机时,适当控制容性功率因数和感性功率因数的比例运行永磁同步电动机,也可使变压器的一次功率因数大于0.90。
(2)s 11的部分在用油井变压器调压档位少,只有三档;调压范围窄,只有5%;调压精度低,不适合现场生产。如果将变压器全部更换为S11节能9级变压器,该变压器的调压范围为10%,每级调节2.5%,具有调节范围宽、级数多、能耗低的优点,能达到理想的调压效果,更适合现场生产。
参考
【1】闫敬东。永磁同步电机在抽油机上的应用分析,2006。P35-36。