如何降低F8空气分配阀的故障率
根据F8空气分配阀(以下简称F8阀)在运行中反馈的故障统计,有三种具体故障:自然泄放、连续排气和泄放不畅。我们对“181”在2012年6月至2065438年6月期间介绍的F8阀故障进行了统计分析。* * *故障37起,自然缓解占28起,是主要故障。因此,如何减少自然缓解是我们维护工作的重点。
二是找出自慢故障原因,找出对策,提高维修质量,降低F8故障率。
1.我们对这28组引起自然泄压的阀门进行了跟踪调查,发现引起自泄压的原因是辅助阀泄漏、辅助风缸充气单向阀泄漏、平衡阀泄漏,其中由辅助阀泄漏引起的F8阀自然泄压故障数量为20个。因此,只要减少辅助阀的泄漏,就能有效控制F8阀的自然泄压故障,从而降低F8阀的故障率。
2.F8阀辅助阀的工作原理和作用。辅助阀采用两种压力平衡机构,辅助阀活塞上方为辅助腔内的压缩空气,下方为制动管内的压缩空气。来自主阀的压缩空气通过上通道充入辅助腔室并位于隔膜板7的上方,辅助腔室和制动管中的压缩空气达到平衡。制动时,由于制动管减压,辅助阀到达制动位置,辅助室内的压缩空气通过常用制动排气塞13和紧急制动排气塞14排入大气。
辅助阀的作用:
(1)车辆制动后释放时,制动管气压升高,压力风缸的压缩空气通过副阀套10和副阀杆5上的连通槽再次充入副腔,压力风缸压力迅速下降,从而加速主阀的释放。
(2)当制动管因紧急制动而减压时,辅助阀活塞下方的气压迅速降低,辅助阀活塞8和辅助阀杆5被辅助室内的气压向下推动,使得下方的紧急通风阀打开,从而导致制动管的紧急通风功能。
3.经过对F8阀的反复现场试验,我们发现辅助阀泄漏的主要原因有两个:
(1)辅助阀柱塞顶部O形圈厚度不一致,导致辅助阀泄漏。
(2)膜片有弹性复位现象,处于常用制动保压位的辅助阀柱塞上移,导致辅助阀泄漏。
4.辅助阀泄漏的原因已经查明,如何解决这些问题,为此我们做了大量的工作,反复尝试。
(1)O型圈厚度不一致,导致泄漏。O形圈的标准尺寸为2.25±0.10毫米毫米..在日常维护中,我们经历了多次O型圈厚度的增减实验,发现O型圈厚度越接近其上限,即2.35mm,越不容易造成泄漏。所以在选择O型圈的时候,要尽量做到接近它的上限(2.35mm)。经验证,辅助阀泄漏问题得到有效控制,维修质量得到提高。
(2)膜片弹性复位,导致辅助阀泄漏。对故障阀进行分析,发现辅助阀的柱塞有向上的位移,说明柱塞上有一个向上的力,虽然很弱,但可以导致辅助阀漏气。因此,我们通过大量的实验,减小了柱塞向上的力,抑制了柱塞的位移。(保压65438±0分钟后,工作风缸的泄漏不应大于65438±00 kPa)
测试1:取出6套不合格辅助阀。原料带缠绕在辅助阀柱活塞上的三个O型圈槽上,然后加上O型圈,增加柱塞向上运动的摩擦力。测试台上的测试结果显示1套合格。
测试2: 5套不合格品再次分解,取出原料带,在副阀柱活塞上加平垫圈,改变柱塞长度。在试验台架上的试验表明,有2套是合格的。
测试三:将剩下的三套不合格辅助阀拆开,拆下平垫圈,在辅助阀杆上侧安装制动弹簧。台架实验结果全部合格。
这三种测试虽然手段不同,效果有好有坏,但目的都是为了减小柱塞向上的力,约束柱塞的位移。由于隔膜的阻力较小,辅助阀柱的活塞向上移动。这个问题我们联系了厂家,讨论了很多次。最后,确认隔膜的曲率不正确,图纸被修改。隔膜板的外环和内环之间的高度差δ减小0.5 mm。
通过采取上述措施,大大降低了F8阀门的故障率,也减少了维修工作量和对生产调度组织的影响。隐患的减少,使列车运行中因制动失灵可能导致的急停或其他故障减少的同时,也维护了旅客的切身利益和铁路部门的良好社会形象。